氣動薄膜三通調節閥使用的領域很多,這篇主要介紹的是當氣動薄膜三通調節閥在高溫高壓環境中使用,需要注意哪些問題?如果沒有做好相關的細節工作,會產生哪些后果!下面我們用一則實例來為大家進行講解!
一家大型化工企業,需要用蒸汽來控制反應罐的溫度,蒸汽來自熱電廠的蒸汽余熱,溫度200℃左右,壓力1.2MPa左右,現要求用氣動薄膜三通調節閥來控制蒸汽壓力的恒定,閥門進口壓力0.8~1.0MPa,出口壓力0.4~0.5MPa。開始選型時,因為沒有弄清楚現場參數,選用的是電動單座調節閥,使用不久就故障頻頻,執行器電機燒壞、控制模塊損壞、減速齒輪打壞的事,屢屢發生。
后派人到現場觀察、分析,才找出故障原因。原來,調節閥的進出口壓差較大,執行器在工作時負荷太大,也可以說過載,所以才會有減速齒輪不堪重負,數次打壞及電機、模塊損壞的事,更有甚者,用戶在系統設計時取壓點選擇不當,控制系統中壓力控制模塊的PID參數設置也有問題,致使整個系統靈敏度太高,壓力稍微有一點變化,調節器就會輸出控制信號去驅動調節閥,造成調節閥頻繁動作,以至于震蕩,進而引起整個系統的震蕩,不但被控變量無法穩定,更令調節閥不堪重負,無法完成調節的任務。
經與用戶協商后,果斷決定用氣動薄膜三通調節閥來代替單座調節閥,因為氣動薄膜三通調節閥的平衡結構的閥芯,可以大大抵消蒸汽通過時產生的不平衡力,減輕電動執行器的負荷,有利于調節閥長期穩定地運行。之所以沒有選擇平衡式單座調節閥,是考慮到單座閥的導向密封圈不耐蒸汽狀況下的長期磨損,且系統對調節閥的泄漏量標準要求不高,而氣動薄膜三通調節閥完全能勝任這種工況。同時,重新確定取壓點,當自力式溫度調節閥上以后,調試系統時,將PID參數重新設置,減小比例帶,加大積分時間,即將系統響應的時間稍微調整一下,蒸汽的壓力波動變化以能滿足使用為前提。經過這樣一番討論及調整,問題基本上已經得到了解決。
其實,小編認為,從最佳的方案上考慮,根據現場的工況及要求,使用自力式溫度調節閥是最合適的,只是客戶鋪設的管理不方便使用這種閥門,這才沒有采納!
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